棉網(wǎng)破邊和云斑
問題與危害
精梳機(jī)棉網(wǎng)的狀態(tài)直接影響半制品及成紗質(zhì)量指標(biāo),棉網(wǎng)破邊、云斑導(dǎo)致精梳條的纖維排列紊亂,從而出現(xiàn)大肚疵點(diǎn);當(dāng)大肚疵點(diǎn)較大時(shí)則導(dǎo)致精梳機(jī)、并條機(jī)出現(xiàn)堵喇叭口停車問題。我公司使用的FA326型自調(diào)勻整并條機(jī),因經(jīng)常堵喇叭口導(dǎo)致昂貴的導(dǎo)棉器和FP檢測(cè)頭損傷,造成較大損失。大肚疵點(diǎn)較小時(shí),可以在并條時(shí)順利通過;但到粗紗時(shí)易于造成斷頭飛花影響粗紗質(zhì)量,并降低粗紗運(yùn)轉(zhuǎn)效率。因此,解決棉網(wǎng)破邊和云斑問題勢(shì)在必行。
危害原因
在日常生產(chǎn)中,我們發(fā)現(xiàn)造成棉網(wǎng)破邊和云斑的原因主要有:
應(yīng)對(duì)措施
根據(jù)出現(xiàn)的問題我們采取了相應(yīng)措施:
牽伸區(qū)積短絨 聚短絨的成因及不良影響
在精梳機(jī)牽伸區(qū)經(jīng)常出現(xiàn)積聚短絨問題,若清理不及時(shí)則極易將積聚的短絨帶入精梳條中,經(jīng)過后工序牽伸則易在粗紗表面形成大小不一的疵點(diǎn),最終對(duì)成紗質(zhì)量造成不良影響。
短絨是在羅拉輸出棉網(wǎng)時(shí)因膠輥返花所產(chǎn)生的,即短絨的積聚是因?yàn)槟z輥返花未及時(shí)被吸風(fēng)裝置吸走所形成;為了減少短絨積聚的發(fā)生,應(yīng)先減少返花量,再使返花被及時(shí)吸走。
應(yīng)對(duì)措施
在生產(chǎn)運(yùn)行過程中,因?yàn)槟z輥表面粘有棉蠟,粘附棉蠟越多則膠輥返花越嚴(yán)重;所以要求膠輥間人員應(yīng)每天對(duì)膠輥清潔一次,以減少返花量,并合理控制車間溫濕度。由于精梳條經(jīng)過充分牽伸、梳理,纖維伸直平行度較好,纖維間抱和力相對(duì)較差,若溫濕度控制不合理時(shí)仍會(huì)造成嚴(yán)重返花,甚至纏繞膠輥。生產(chǎn)實(shí)踐表明,精梳工序的環(huán)境溫度應(yīng)控制在24 ℃~30 ℃,相對(duì)濕度控制在55%~62%較好。
精梳機(jī)的牽伸區(qū)有一個(gè)吸風(fēng)管道用于吸走短絨、塵雜,然而當(dāng)吸風(fēng)管內(nèi)掛花堵塞將導(dǎo)致牽伸區(qū)短絨、塵雜無法被吸走;而且吸風(fēng)管的內(nèi)壁上亦粘有大量粉塵致使吸風(fēng)阻力越來越大,從而影響牽伸區(qū)短絨、塵雜不能被及時(shí)吸走。為此,保全工應(yīng)根據(jù)揩車周期定期對(duì)吸風(fēng)管道進(jìn)行清潔,做到減少吸風(fēng)阻力。經(jīng)過采取以上措施,杜絕了牽伸區(qū)積聚短絨問題,有效減少了精梳條疵點(diǎn)。
實(shí)際落率與測(cè)試落率不符
在生產(chǎn)過程中,有時(shí)測(cè)試落棉的落率,發(fā)現(xiàn)比車間實(shí)際盤存的落率小,導(dǎo)致制成率超出了預(yù)定范圍,增大了生產(chǎn)成本。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)觀察,存在兩種情況導(dǎo)致了測(cè)試落率不準(zhǔn)確。